工作总结
发表时间:2026-04-182026年厨房面点工作总结。
今年这大半年,我主要就忙活三件事:把包子皮那层“鬼裂纹”治了,把油条吸油率降下来了,还有就是把那台和面机从“不定时罢工”拉回了正轨。每件事单拎出来都不大,但背后折腾的过程,值得说道说道。
先说包子。三月份有一天早班,我照例五点二十到岗,先打粉、调水温、和面。第一笼鲜肉包上汽蒸了十五分钟,开盖一看——头皮发麻。表皮全裂了,像干透的黄土地,卖相全无。当天是周二,早餐客流量不大,但包子是主食,缺了就要挨前台催。我赶紧先让师傅们改蒸馒头顶上去,然后自己蹲在醒发箱前面找原因。配方没变,手法没变,昨天还好好的。测水温38度正常,测面粉批次正常,测醒发箱——表上显示85%湿度,可我手一伸进去,明显觉得干。找备用湿度计一插,只有62%。顺着蒸汽管路查,发现加湿器的进水电磁阀被水垢卡在常闭位置,蒸汽根本进不来,那85%是假数。这简直让人上火——一个电磁阀也就几十块钱,但没它,整批料全废。当天上午我拆了电磁阀清洗阀芯,临时恢复加湿,下午报采购换新。同时定了个规矩:每天第一件事,用两支湿度计比对,差值超过5%就报修。之后没再裂过。
再说油条。我们店油条一直算招牌,但有个老顾客私下跟我说:“你们油条现在吃着有点糊嘴。”我一听就明白了,吸油率高了。称了几根,果然,平均23%以上。正常应该在16%左右。多吸油不但腻,成本也扛不住——一天两百根,多耗一两油,一个月就是几百块。我用了三个早班,每班炸五组对照:不同加水量、不同松弛时间、不同油温。炸完用厨房纸吸去表面浮油,再称重算吸油率。最后锁定一组数据:加水量55%,松弛30分钟,油温190℃。这组炸出来,吸油率16.3%,而且膨发大、外壳脆。我把参数抄在小白板上,挂在炸锅旁边。还专门买了个红外测温枪,规定每锅前必须测油温,不测不许炸。刚开始有人嫌麻烦,说“我凭感觉就行”。我就拿数据堵他:你感觉的那锅,我测过,油温176℃,吸油率22%。后来大家就认了。让人无奈的是,这么简单的事,之前愣是没人做——都说是“手艺”,其实就是懒得较真。
和面机那个事更典型。一台双速卧式和面机,用了三年多,最近频繁中途停机。大伙儿的习惯是:停了就等两分钟,按重启接着打。我总觉得不对,就趁下午收工后拆了电控箱盖子。一打开,一股糊味扑面而来。接触器的主触点已经烧得坑坑洼洼,而且电机散热风扇被面粉糊死了——风扇不转,电机温度一高,热保护就跳。这种故障靠“重启”只会越来越重。第二天我跟厨师长说,这机器得停半天,我修。他犹豫了一下,我说“再拖就要烧电机,换电机得两千多”。他同意了。我去五金店买了同规格接触器,花四十块钱,还买了个小型轴流风扇备用。换接触器的时候注意断电挂牌,清干净风扇上的面垢,又把防护罩里面加了一层纱网。装好后试机,连续搅三锅面,没再停机。之后我建了张卡片挂在机器上:每周五清理风扇,每月测一次运行电流(跟维修班借的钳形表),每季度拆检触点。到现在四个多月,一次都没停过。
除了这几件事,我还想提一个让我真正转变认知的插曲。五月份有一阵,包子馅料老是出水,导致包子塌陷。我排查了两天,换肉、换菜、改搅拌时间,都没用。最后是采购那边告诉我,那段时间进的五花肉肥瘦比例不对,肥膘多了,蒸制后油脂熔化渗进面皮,把皮给“泡”软了。这让我意识到,很多问题的根子不在厨房里面,而在上游。从那以后,我跟采购那边拉了个群,每天到货的肉、菜、面粉,拍照片、测水分、留小样。有问题提前预警,不等做到包子里再发现。 【WWw.zHE135.coM 零思考方案网】
回过头看,我最大的变化不是什么技术突飞猛进,而是学会了一件事:不再信“大概齐”。以前师傅说“面醒到差不多就行”,现在我拿秒表掐;说“油温六七成”,我拿测温枪怼;说“机器老了就这样”,我拆开看看再说。这套东西,说白了就是把故障排查的思路挪到厨房里。但我不爱说什么“运维思维”——太装。就是一条:出问题了,别急着骂人,先问三个问题:正常时什么样?现在变了什么?能不能用数字说清楚?
当然,也有干得窝火的时候。比如油条参数刚定下来那周,有个老师傅趁我不在,又把松弛时间改回20分钟,炸出来吸油率高了一大截。我找他聊,他说“你那个太慢”。我没吵,第二天早上我帮他提前把面打出来,算好时间,让他按新参数走一趟,结果他看了成品,自己把板子上的数字描了一遍。这事儿给我的教训是:技术方案再好,不跟人沟通好,就是废纸。
下半年,我打算把剩下的几个品种——烧麦、葱油饼、发糕——也跑一遍参数化。不求多漂亮,就求稳定。另外,准备把每台设备的健康档案做起来,故障时间、换了什么件、花了多少钱,一笔笔记清楚。以后换人,新来的也能快速上手。说到底,干面点的,手里有数,心里不慌。
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